Análisis de Tiempos de Ciclo y Capacidad Productiva para la Optimización de Procesos en la Industria Cárnica

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.70577/asce.v5i2.752

Palabras clave:

Optimización de procesos; Análisis de tiempos de ciclo; Capacidad productiva; Industria cárnica.

Resumen

El sector agropecuario representa un componente significativo de la economía del Ecuador, aportando aproximadamente el 6,63% del PIB nacional, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2023). Dentro de este sector, la producción y el procesamiento de carne porcina han adquirido una importancia creciente debido al aumento de la demanda de alimentos y a su aporte nutricional en la dieta de la población. Sin embargo, muchas plantas de procesamiento de carne en el país enfrentan desafíos operativos relacionados con flujos de trabajo desorganizados, tiempos muertos significativos, riesgos para la inocuidad alimentaria, contaminación cruzada y desequilibrios en la distribución de la carga laboral, lo que afecta negativamente la productividad y la calidad del producto.

En este contexto, EPUMUCA-Q, una empresa ubicada en la zona norte de la provincia de Los Ríos y dedicada al faenamiento de porcinos con una producción anual aproximada de 2.500 cerdos, representa un caso relevante para el análisis de procesos productivos en el sector cárnico. Esta investigación tiene como objetivo analizar el proceso de faenamiento mediante un enfoque de ingeniería de procesos, con el fin de identificar deficiencias operativas y proponer mejoras orientadas a la optimización de las actividades del sistema productivo. El estudio busca aportar lineamientos que contribuyan a la mejora continua, fortaleciendo la eficiencia operativa y promoviendo mejores prácticas en plantas de procesamiento de carne similares.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

1. AGROCALIDAD. (2020). Bienestar animal: Faenamiento de animales de producción. Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/ll3.pdf

2. Garriz, C. A., & Bernad, E. S. L. (2019). Buenas prácticas de manejo en la faena de ñandú. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. http://hdl.handle.net/20.500.12123/5431

3. Alexis, P., Gálvez, S., Dionicio, A., Mayer, G., Salazar, V., Vásquez, C., Laureano, J., & Díaz, V. (2024). La trazabilidad en la SCM: Una revisión bibliográfica. High Tech Engineering Journal, 4(1), 24–33. DOI: https://doi.org/10.46363/high-tech.v4i1.4

4. Guevara Muñoz, A. J., Urquijo Zapata, A. C., & Varela Medina, D. P. (2022). Lean manufacturing: Modelos y herramientas (1.ª ed.). Universidad Tecnológica de Pereira.

5. Aparicio, M. Á., Vargas, J. D., & Prieto, L. (2022). Consideraciones sobre el bienestar animal. En VIII Encuentro de Nutrición y Producción de Animales Monogástricos. http://avpa.ula.ve/eventos/viii_encuentro_monogastricos/memorias/conferencia-1.pdf

6. Barros, L. B., Bassi, L. de C., Caldas, L. P., Sarantopoulos, A., Zeferino, E. B. B., Minatogawa, V., & Gasparino, R. C. (2021). Lean healthcare tools for processes evaluation: An integrative review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14). https://doi.org/10.3390/ijerph18147389 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18147389

7. Carnero, M. M. C. (2013). Problemas resueltos de administración de la producción y operaciones (Vol. 1). Paraninfo.

8. Choque, M. A. M. (2021). Estudio de tiempos y su relación con la productividad. Investigación en Ciencias de la Administración ENFOQUES, 5(17), 40–54.

9. Córdova, M. D. J. (2023). Análisis de la metodología lean manufacturing para mejorar el proceso de faenamiento en el camal frigorífico municipal de Ambato (CFMA) [Tesis de grado, Universidad Técnica de Ambato]. https://repositorio.uta.edu.ec/items/cf4b8268-60c9-4299-a915-20ab8e3f2821

10. Cuevas Arteaga, C., González Montenegro, Y. Á., Torres Salazar, M. del C., & Valladares Cisneros, M. G. (2020). Importancia de un estudio de tiempos y movimientos. Inventio, 16(39). https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.39/7 DOI: https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.39/7

11. Muñoz Muñoz, D. (2021). Sistema de tratamiento de aguas residuales de matadero. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 3, 87–98. DOI: https://doi.org/10.18684/rbsaa.v22.n1.2024.2023

12. Durán, F. A. (2020). Ingeniería de métodos: Técnicas para el manejo eficiente de recursos (1.ª ed.). Universidad de Guayaquil.

13. Espinoza, A. G. J. (2019). Proyecto de ingeniería de procesos del área de faenamiento de planta procesadora de cerdos [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. https://dspace.espol.edu.ec/

14. Jacobs, R. F., & Chase, R. B. (2019). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros (4.ª ed.). McGraw-Hill.

15. Cuatrecasas, L. (2019). Ingeniería de procesos y de planta: Ingeniería lean. Profit.

16. Himmelblau, D. M., & Bischoff, K. B. (2021). Análisis y simulación de procesos. Reverté.

17. Amarie, R. E., Goracci, J., Casarosa, L., Tinagli, S., Briganti, G., Giunta, G., Senese, M., Terracciano, G., Campeis, F., Del Tongo, A., & Serra, A. (2025). Animal welfare and meat quality: The impact of on-farm slaughter on Cinta senese pigs. Meat Science, 230, 109949. https://doi.org/10.1016/J.MEATSCI.2025.109949 DOI: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2025.109949

18. Chavarría Hidalgo, C. (2024). Calculation of productive capacity: From theory to practice. Ciencia y Reflexión, 3(2), 194–214. https://doi.org/10.70747/cr.v3i2.20 DOI: https://doi.org/10.70747/cr.v3i2.20

19. Científica, R., & Ingeniar, ’ ’. (2025). APLICACIÓN DE MÉTRICAS OEE PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN INDUSTRIA CÁRNICA. 8(15), 2025. https://doi.org/10.46296/ig.v8i15.0267

20. Daniels, R. P., Wicks, J. C., Zumbaugh, M. D., Matarneh, S. K., Venhuizen, M. D., Elgin, J., Bodmer, J., Yen, C. N., El-Kadi, S. W., Shi, H., Silva, S. L., & Gerrard, D. E. (2022). Reduced scald time does not influence ultimate pork quality. Meat Science, 194, 108958. https://doi.org/10.1016/J.MEATSCI.2022.108958 DOI: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2022.108958

21. De, C., Autor, V., Escobar, C., Fernando, I., Sánchez Díaz, P., & Eduardo, M. (n.d.). ESTUDIO DEL PROCESO DE FAENAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO.

22. Farinon, V. G., Leal, B. A. C., & Hiromi, H. E. (2022). Singeing to improve visual aspect and microbiological quality of pig carcasses. Revista Brasileira de Saude e Producao Animal, 23. https://doi.org/10.1590/S1519-9940202100372022 DOI: https://doi.org/10.1590/s1519-9940202100372022

23. Fernandes Junior, C. C., & Pinto, L. T. (2021). Productivity increase in a large size slaughterhouse: a simulation approach applying lean manufacturing. International Journal of Lean Six Sigma, 13(4), 803–823. https://doi.org/10.1108/IJLSS-02-2018-0012 DOI: https://doi.org/10.1108/IJLSS-02-2018-0012

24. Garcia-Garcia, G., Singh, Y., & Jagtap, S. (2022). Optimising Changeover through Lean-Manufacturing Principles: A Case Study in a Food Factory. Sustainability (Switzerland), 14(14). https://doi.org/10.3390/su14148279 DOI: https://doi.org/10.3390/su14148279

25. Henry Muylema Heredia. (2023). MANUFACTURA ESBELTA PARA REDUCIR DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO BOVINO DEL CAMAL MUNICIPAL DE AMBATO.

26. Jesús Vicente González Sosa, José Ángel Hernández Rodríguez, & Yadira Zavala Osorio. (2021). DIAGRAMAS DE FLUJO Y FUNCIONAL EN EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 4.0 CENTRADO EN UNA CELDA DE MANUFACTURA.

27. Marín Calderón, A. V., Valenzuela Galván, M., Cuamea Cruz, G., & Brau Ávila, A. (2023). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma para disminuir desperdicios en una unidad de fabricación de páneles modulares de poliestireno. Ingeniería Investigación y Tecnología, 24(1), 1–12. https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.007 DOI: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.007

28. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2023).

29. Muñoz Choque, A. M. (2021). ESTUDIO DE TIEMPOS Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD. Revista Enfoques, 5(17), 40–54. https://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v5i17.104 DOI: https://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v5i17.104

30. Olaitan, O., Yu, Q., & Alfnes, E. (2017). Work in Process Control for a High Product Mix Manufacturing System. Procedia CIRP, 63, 277–282. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.352 DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.352

31. Oppen, J. (2019). Optimizing Workflow in Cell-Based Slaughtering and Cutting of Pigs. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 567, 223–230. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29996-5_26 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29996-5_26

32. Ortiz-Porras, J. E., Bancovich-Erquínigo, A. M., Candia-Chávez, T. C., Huayanay-Palma, L. M., Moore-Torres, R. K., & Gomez, O. R. T. (2023). Green Lean Six Sigma Model for Waste Reduction of Raw Material in a Nectar Manufacturing Company of Lima, Peru. Journal of Industrial Engineering and Management, 16(2), 169–185. https://doi.org/10.3926/jiem.4916 DOI: https://doi.org/10.3926/jiem.4916

33. Ovuru, K. F., Izah, S. C., Ogidi, O. I., Imarhiagbe, O., & Ogwu, M. C. (2024). Slaughterhouse facilities in developing nations: sanitation and hygiene practices, microbial contaminants and sustainable management system. In Food Science and Biotechnology (Vol. 33, Number 3, pp. 519–537). The Korean Society of Food Science and Technology. https://doi.org/10.1007/s10068-023-01406-x DOI: https://doi.org/10.1007/s10068-023-01406-x

34. Paola Muñoz-Ron, I., Elizabeth, S., Ii, S.-C., Fabricio, A., Iii, L.-P., & Poma Iv, J. (2020). Diagnosis of the production, comercialization, and consumption of pig products in Sachas, Orellana. https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/rt/printerFriendly/136.

35. Pazetto, C. F., Mannes, S., & Beuren, I. M. (2020). Influence of control systems and slack time on process innovation. Revista de Administracao Mackenzie, 21(3). https://doi.org/10.1590/1678-6971/ERAMR200147 DOI: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eramr200147

36. Saltos-Solórzano, J. V., Alcívar-Intriago, M. C., & Mejía-Álava, R. H. (2025). Buenas prácticas de manufactura en el área de faenamiento bovino del cantón Bolívar, Ecuador. Agroecología Global. Revista Electrónica de Ciencias Del Agro y Mar, 7(13), 42–58. https://doi.org/10.35381/a.g.v7i13.4590 DOI: https://doi.org/10.35381/a.g.v7i13.4590

37. Sánchez-Rosero, J. I., & Lalaleo-Quispe, G. V. (2021). Estandarización de los procesos productivos para mejorar la eficiencia en la empresa CAPOLIVERY [Standardization of production processes to improve efficiency in the CAPOLIVERY company]. Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 4(especial2), 34–48. https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial2.239 DOI: https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial2.239

38. Tang, J., Dai, Z., Jiang, W., Wu, X., Zhuravkov, M. A., Xue, Z., & Wang, J. (2024). A Comprehensive Review of Theories, Methods, and Techniques for Bottleneck Identification and Management in Manufacturing Systems. In Applied Sciences (Switzerland) (Vol. 14, Number 17). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/app14177712 DOI: https://doi.org/10.3390/app14177712

39. Vinicio, A., Peralta, P., Patricio, F., Rodríguez, E., Fernanda, M., Tapia, B., César, J., & Lara, B. (2023). Producción e Industrialización de la carne Porcina en el Ecuador.

40. Yagual-Borbor, L., Reyes-Soriano, F., Balón-Ramos, I. del R., & Muyulema-Allaica, J. (2022). Una revisión sistemática de los estudios sobre la ingeniería de métodos y la cadena de producción. 593 Digital Publisher CEIT, 7(4–2), 470–482. https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4-2.1272 DOI: https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4-2.1272

Descargas

Publicado

2026-04-01

Cómo citar

Avemañay Morocho, Ángel M., Toaquiza Aguagallo, N. C., Cabezas Morán , A. J., Villafuerte López, M. I., & Barros Enríquez, J. D. (2026). Análisis de Tiempos de Ciclo y Capacidad Productiva para la Optimización de Procesos en la Industria Cárnica. ASCE MAGAZINE, 5(2), 26–45. https://doi.org/10.70577/asce.v5i2.752

Artículos similares

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.

Artículos más leídos del mismo autor/a